УДК 621.396
H.H. Номоконова, В.Ю. Гаврилов, Д.С. Пивоваров1
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БЛОКА MARGIN-2 ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ИС
Рассмотрены вопросы повышения быстродействия и помехоустойчивости информационно-измерительной системы контроля качества интегральных микросхем.
Установка MARGIN-2 представляет собой один из способов контроля цифровых и аналоговых микросхем, в основу которой положен метод критических питающих напряжений2 [1]. Некоторые ее характеристики уже не могут обеспечить надлежащий контроль современных микросхем. В частности, это касается максимальной тактовой частоты тестовых сигналов, вырабатываемых данной установкой. Однако повышение тактовой частоты ведет к увеличению уровня помех, вырабатываемых установкой и влияющих на функционирование объекта контроля. В результате работа не свелась только к переделке задающего генератора установки, а потребовала также доработки блока питания и переключателя тактовой частоты.
Повышение тактовой частоты состоит из двух основных частей: замены элементной базы, критичной к повышению частоты, и пересчету и замене частотозадающих конденсаторов. Для улучшения работы задающего генератора и для повышения рабочего диапазона частот генератора, потребовалось заменить микросхемы DDI и DD2 (рис. 1). На этих местах находились микросхемы K155JIA3 и К155ТМ2 соответственно, обладающие невысоким по современным меркам быстродействием. Они заменены на импортные микросхемы SN74HC00N и SN74HC74N, выполненные по быстродействующей КМОП-технологии.
1 Номоконова Наталья Николаевна - канд. техн. наук, доцент, профессор кафедры электроники ВГуЭС;
Гаврилов Владимир Юрьевич - канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры электроники ВГуЭС;
Пивоваров Д.С студент ВГуЭС (5-й курс).
2 Номоконова H.H., Гаврилов В.Ю. Оценка ресурса полупроводниковых интегральных электронных устройств по информативным параметрам. Проектирование и технология электронных средств. 2001. N« 4. С. 43-47.
-109-
В КМОП-микросхемах, в отличие от ранее установленных ТТЛ, недопустимо оставлять неподключёнными неиспользуемые входы, поэтому потребовалось дополнить схему 2 резисторами по 10 кОм, для подачи напряжения на незадействованные (шта периодически отключаемые) входы микросхем. Измененные блоки схемы и добавления отображены на рис. 1.
Рис. 1. Часть схемы ГТП
«
Для того, чтобы увеличить максимальную выдаваемую частоту, убрали из схемы конденсатор С1 (рис. 2 а, б).
а б
Рис. 2. Часть схемы где отображён конденсатор С1: а - исходная схема, б - схема без конденсатора С1
Ранее в установке МАРСШ-2 для смены диапазонов частот применялся обычный 10-позиционный переключатель, который обеспечивал подключение к точкам В и Д схемы (рис. 2) дополнительные конденсаторы различной емкости. Переключатель расположен на передней панели установки. Помимо того, что на него наводятся дополнительные помехи,
Н.И. Номоконова, В.Ю. Гавршов, Д.С. Пивоваров. РАСЧЕТ И ИССЛЕДОВАНИЕ...
провода, идущие к переключателю, имеют собственную емкость, ограничивающую повышение максимальной частоты установки.
Для уменьшения ёмкости от проводов стандартный переключатель емкостей заменен на электронный коммутатор, собранный на ИС 74НС4051Ы, убрав тем самым провода, с помощью которых образовывалась паразитная ёмкость. Часть новой системы подключения емкостей представлена на рис. 3, из которой видно, что 10-позиционный переключатель заменен на 16-позиционный двоичный, выдающий по 4 проводам код числа, выбранного на переключателе. Коммутация емкостей производится электронным коммутатором, расположенным на плате в непосредственной близости от переключаемых конденсаторов.
> д
Рис. 3. Схема коммутатора на основе МС 74HC4051N
После модификации схемы переключения выявился другой фактор, существенно ограничивающий повышение максимальной рабочей частоты. Это паразитная емкость монтажа и компонентов, подключенных к выводам 1 и 2 ИС DDI. Избавиться от этой емкости невозможно, но можно существенно уменьшить время ее перезаряда. Для этого была проведена замена транзистора VT1 в схеме задающего генератора с КТ315 на BFS17, добавление транзистора ММГЫ2214 и уменьшение резистора с 10 КОм до 3 КОм (рис. 4 а, б). Внесёнными изменениями мы добиваемся
более быстрого заряда паразитной ёмкости. Это изменение позволило увеличить максимальную частоту в 2,5-3 раза.
а б
Рис. 4. Часть схемы ГТП: а - схема без изменений, б - схема с изменениями и добавлением транзистора ММиЫ 2214
Далее в ходе исследований выяснилось, что напряжение питания цифровой части установки имеет пульсации 0,5 вольт и это может вносить нестабильность в работу микросхем. В связи с этим в блоке питания заменили ИС стабилизатора КР142ЕН5А на ЬМ10841Т-5.0 (рис. 4 а, б). Выбранный стабилизатор имеет существенно лучшие параметры: максимальный ток нагрузки - 5А; диапазон рабочих температур - 40°С ~ 125°С; напряжение входа - 6.5 ~ 20В; напряжение выхода - 5В.
Основной параметр, который влияет на величину пульсаций в нашем случае, это минимальное падение напряжения на стабилизаторе. Для КР142ЕН5А этот параметр составляет 2,5...3 В, для ЬМ10841Т-5.0 -0,5... 1,5 В.
С помощью новой стабилизаторной МС добились высокой стабильности напряжения, с максимальной пульсацией 0,02 вольта.
а
Н.И. Номоконова, В.Ю. Гаврилов, Д.С. Пивоваров. РАСЧЕТ И ИССЛЕДОВАНИЕ...
б
Рис. 5. Часть схемы блока питания: а - схема без изменений, б - схема с заменой с МС ЬМ10841Т-5.0
Таким образом, в результате проведенных доработок удалось повысить максимальную выдаваемую установкой частоту в 2,5-3 раза, а также снизить уровень помех, влияющих на стабильность функционирования, как самой установки, так и объекта контроля. Дальнейшее усовершенствование блока потребует гораздо более существенных изменений - перехода на программируемые логические ИС (ПЛИС) с максимальной тактовой частотой до 250 МГц и пониженным в 5-10 раз (против существующей схемы) энергопотреблением.