Научная статья на тему 'Влияние коксового орешка на фильтрацию жидких продуктов плавки в горне доменной печи'

Влияние коксового орешка на фильтрацию жидких продуктов плавки в горне доменной печи Текст научной статьи по специальности «Энергетика и рациональное природопользование»

CC BY
276
70
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
КОКСОВЫЙ ОРЕШЕК / ДРЕНАЖНАЯ СПОСОБНОСТЬ / КОКС / COKE NUT / DRAINAGE CAPACITY / COKE

Аннотация научной статьи по энергетике и рациональному природопользованию, автор научной работы — Сибагатуллин Салават Камилович, Харченко Александр Сергеевич, Чевычелов Андрей Витальевич, Колосов А. В., Гостенин Владимир Александрович

Представлены результаты оценки дренажной способности горна доменной печи № 4 ОАО «MMK», оснащенной компактным БЗУ лоткового типа. Выявлено, что при загрузке в доменную печь коксового орешка в количестве 350 кг в подачу фильтрация жидких продуктов плавки через слой кокса соответствовала требованиям. При последующем увеличении его до 650 кг в подачу дренажная способность горна ухудшилась. Коэффициент замены кокса косовым орешком составил 0,68 кг/кг. Табл. 5. Библиогр. 4 назв.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по энергетике и рациональному природопользованию , автор научной работы — Сибагатуллин Салават Камилович, Харченко Александр Сергеевич, Чевычелов Андрей Витальевич, Колосов А. В., Гостенин Владимир Александрович

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

The influence of coke nut to the filtration of melting liquid products in the hearth of the blast furnace

The evaluation results of the hearth drainage capacity of blast furnace № 4 at OJSC MMK, equipped with a compact bell-less charging device of chute type are represented here. While charging the coke nut into the blast furnace in the amount of 350 kg to the batch the filtration of melting liquid products through the coke layer corresponded to the requirements. When we increased the charging of nut to 650 kg to the batch, the drainage capacity of the hearth deteriorated. The changing factor of coke for the coke nut was 0.68 kg/kg

Текст научной работы на тему «Влияние коксового орешка на фильтрацию жидких продуктов плавки в горне доменной печи»

вероятность того, что все печи готовы к выдаче плавки Рк = 0,864; вероятность простоя оборудования QK = 1 - 0,864 = 0,136.

Расчеты показали, что 13,6% времени доменные печи не выдавали продукцию (отсутствовал выпуск чугуна). Анализ таблицы показывает, что все печи в период эксплуатации работали с повышенной нагрузкой, о чем свидетельствует разница между средним объемом чугуна за выпуск (фактические и плановые значения). Этому способствовала реконструкция отдельных элементов печей. Указанное равносильно увеличению количества выпусков в 1,02 раза (237,70/233,17). Поэтому а = 115 • 1,02 /15 = 7,82. Тогда вероятность того, что все печи свободны от работы Р0бщ = 0,000062; вероятность того, что все агрегаты заняты работой Рк = 0,956; вероятность простоя оборудования QK = 0,044.

Таким образом, увеличение среднего объема чугуна за выпуск на 2°% за счет реконструкции объектов привело к повышению надежности работы цеха до 95,6 %, что является весьма высокой для такого рода производств.

Так как вероятность того, что все агрегаты доменного цеха безотказно работают 95,6% времени, при проектировании объектов доменного цеха следует закладывать в проектные мощности коэффициент запаса до 5%, направленный на учет возможных рисковых ситуаций (аварий и инцидентов). Это позволит повысить устойчивость и эффективность их работы.

Список литературы

1. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», в ред. от 18.12.2006.

2. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», вред. от 09.05.2005.

3. Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов: утв Постановлением Госгортехнадзора России от 18 октября 2002 г. № 61 -А.

4. РД 03-418-01. Методические указания по проведению анализа риска опасных производственных объектов.

5. РД 03-616-03. Методические рекомендации по осуществлению идентификации опасных производственных объектов.

6. Авдеев В.А., Друян В.М., Кудрин Б.И. Основы проектирования металлургических заводов. М.: Ингермен инжиринг, 2002. 464 с.: ил.

7. Методы и модели управления проектами в металлургии / Смирнов В.В., ВласовС.А., Берлинский Е.С., Лебедев В.И. М.: С1/НТЕГ, 2001. 176 с.

8. Кодгман Л., Крюон Р. Массовое обслуживание. Теория и при -ложение. М.: Мир, 1965.

9. ВентцельЕ.С. Теория вероятностей. М.: Наука, 1969. 576 с.

Bibliography

1. Federal statute 21.07.1997 116-FS «About the industrial safety of dangerous industrial objects» edition 18.12.2006.

2. Federal statute 27.12.2002 184-FS «About technical regulation» edition 09.05.2005.

3. General rules of industrial safety for organization realizing their activities in the dangerous industrial objects industrial safety field.

4. MD 03-418-01. Risk analysis execution methodological guidance for dangerous industrial objects.

5. MD 03-616-03. Identification dangerous industrial objects methodological recommendations.

6. Avdeev V.A., Druyan V.M., Kudrin B.I. Metallurgical works design basis. M.: Intermaningeneering, 2002. 464 p.

7. Project management methods and models in metallurgy / Smirnov V.V., Vlasov SA., Vaulinskiy E.S., Lebedev V.I. M.: SINTEG, 2001. 176 p.

8. Kodgman L, Kruon R. Queueing theory. The theory and application. Moscow: World, 1965.

9. Ventcel E.S. Theory of chances. Moscow: Science, 1969. 576 p.

УДК 669.162.16

Сибагатуллин С.К., Харченко А.С., Чевычелов А.В., Колосов А.В., Гостенин В.А., Пишнограев С.Н.

ВЛИЯНИЕ КОКСОВОГО ОРЕШКА НА ФИЛЬТРАЦИЮ ЖИДКИХ ПРОДУКТОВ ПЛАВКИВ ГОРНЕ ДОМЕННОЙ ПЕЧИ

На доменной печи № 4 ОАО «ММК» исследовали влияние коксового орешка на дренажную способность горна без использования компенсирующих мероприятий. Оценили дренаж жидких продуктов плавки, используя ряд показателей [1]. В дополнение оценили время появления шлака.

В исследованиях коксовый орешек имел следующий ситовый состав:

фракция, мм +25 17,5-25 15-17,5 12-15 10-12

содержание, % 18,8 73,5 5,1 2,2 0,5

В базовом периоде (I) коксовый орешек не грузили. В двух последующих периодах его загружали в количестве 350 кг (II) и 650 кг в подачу (III) соответственно. Орешек поступал в средний рудный скип, обозначенный в матрице загрузки как Аор (табл. 1).

В скипе материалы располагались следующим образом: на дно высыпался агломерат, орешек - предпоследним перед окатышами. В печь материалы попадали в обратном порядке. Таким образом, создавались условия для некоторого перемешивания агломерата и коксового орешка.

Основные технологические показатели работы печи представлены в табл. 2.

Коэффициент замены кокса коксовым орешком после приведения второго и третьего периодов к условиям базового составил 0,68 кг/кг.

По нижнему перепаду давления газов оценили взаимное сопротивление шихты и газов при ихпроти-воточном движении. Сопоставили его величину в первой и второй половинах периода накопления про-

Влияние коксового орешка на фильтрацию жидких..

Сибагатуллин С.К., Харченко А.С., Чевычелов А.В. и др.

Таблица 1

Матрица загрузки доменной печи № 4 ОАО «ММК»

Содержание скипа Станции лотка

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

К 1 1 1

К 1 1 1

К 1 2

А 3

Аор 1 1 1

А 1 1 1

К 1 1 1

К 1 1 1

К 1 2

К 1 2

А 3

Аор 1 1 1

А 1 1 1

Таблица 2

Основные технологические показатели работы доменной печи № 4

Наименование показателя Период

I II III

Расход коксового орешка (сухого), кг/т чугуна 0 12,2 22,6

Удельный расход кокса (сухого, скипового), кг/т чугуна: фактический приведенный 434,3 428,1 421,5

434,3 425,2 418,8

П роизводительность, т/суг: по фактическому количеству загруженных подач приведенная 3654 3706 3657

3654 3760 3664

Расход, м3/т чугуна: дутья природного газа 1154 1132 1099

109,5 110,7 112,8

Удельный расход всего топлива, кг/г чугуна: фактический (кокс, природный газ, коксовый орешек) в том числе сумма кокса и коксового орешка приведенный 514,1 521,0 526,3

434,3 440,3 441,1

434,3 437,4 441,4

Расход сы рьевых материалов, кг/т чугуна 1693 1693 1703

Интенсивность хода, т/м3 сутки: по руде по суммарному углероду 3,071 3,115 3,093

0,701 0,699 0,700

Рудная нагрузка т/г 3,613 3,776 3,856

Содержание железа в шихте, % 57,19 57,17 56,84

Содержание в чугуне, %: Б1 Мп Б С 0,67 0,70 0,71

0,31 0,33 0,35

0,018 0,017 0,018

4,762 4,764 4,788

Содержание в шлаке, %: БЮ2 А12О3 СаЮ МдО Б 36,9 36,6 37,0

12,6 12,8 12,5

36,5 36,3 35,6

9,3 9,6 10,0

0,693 0,678 0,631

дуктов плавки между выпусками из печи. Коэффициент сопротивления шихты при этом определяли по формуле Стефановича [2]. Дополнительно учитывали длительность срабатывания подач, поскольку она тем меньше, чем лучше дренаж чугуна и шлака через коксовую насадку в горне печи (табл. 3).

Из табл. 3 видно, что в первом периоде, когда коксовый орешек не использовали, отношение перепадов давления в нижней части доменной печи составило 0,994, а отношение коэффициентов сопротивления шихты - 0,988. Во втором периоде, когда расход орешка составил 350 кг/подачу, отношения АРНН/АРНК и ^шшАшнк повысились до 0,995 и 0,991 соответственно, что свидетельствует об улучшении газодинамики в нижней части доменной печи. Отношение Атн /Атк во втором периоде относительно первого возросло с 0,948 до 0,958, что также указывает на улучшение дренажной способности горна. Увеличение содержания орешка в шихте доменной печи до 650 кг в подачу (период III) сопровождалось ухудшением дренажной способности горна, на что указывает уменьшение всех вышеперечисленных соотношений.

В табл. 4 представлены показатели, характеризующие сформировавшиеся продукты плавки. Вязкость шлака оценили по степени приближения фактического коэффициента распределения серы между чугуном и шлаком к равновесной величине [3]. Количество оставшегося в печи шлака после выпуска рассчитали по формуле Кропотова В. К. [4].

Из табл. 4 видно, что введение коксового орешка в количестве 350 кг/подачу привело к более позднему появлению шлака. Скорость выпуска чугуна незначительно

Таблица 3

Показатели, характеризующие дренажную способность горна в период накопления жидких продуктов плавки

Наименование показателя Период

I II III

Величина нижнего перепада давления, кПа: от конца предыдущего выпуска к середине межвыпускового периода ДРЖ от середины межвыпускового периода к началу следующего выпуска, ДРНк

97,25 97,15 94,53

97,79 97,59 95,15

Отношение ДРнн/ДРнк 0,994 0,995 0,994

Величина коэффициента сопротивления шихты в нижней части печи: от конца предыдущего выпуска к середине межвыпускового периода Аиж от середины межвыпускового периода к началу следующего выпуска Ашнк 12264 12930 13221

12412 13071 13403

Отношение Ашнн /Ашнк 0,988 0,991 0,987

Длительность срабатывания шихтовых материалов, с: от конца предыдущего выпуска к середине межвыпускового периода Дтн от середины межвыпускового периода к начал/ следующего выпуска Дтк 101 100 99

107 104 106

Отношение Дтн /Дтк 0,948 0,958 0,937

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

> —1 ъ 6 4 7

Таблица 4

Показатели, характеризующие дренажную способность кокса в горне печи в период выпуска жидких продуктов плавки

Наименование показателя Периоды

I II III

Расчетная вязкость шлака, Па с 0,30 0,33 8 СО 0,

Количество остающегося в печи шлака после выпуска, ковши(ДУ) 0,706 0,682 0,842

Время от начала выпуска до появления шлака, мин: на летке № 1 (т-|) 6,5 7,2 6,1

на летке № 2 (тг) 10,83 12,69 9,65

Среднеарифметическое значение между Т1 И Т2 (т) 7 СО 8, 9,95 8 СО 7,

Скорость выпуска чугуна, т/мин: из летка № 1 (VI) 4,46 5,34 8 СО 4,

из летка № 2 ^2) 5,45 4 СО 4, 5,32

Среднеарифметическое значение между VI И V2 6 4, 5,1 5,0

В табл. 5 представлены показатели чугуна, характеризующие тепловое состояние доменной печи.

Из табл. 5 видно, что в периоде I среднее содержание кремния составило 0,668%. С введением орешка в количестве 350 кг в подачу и доведением его до 650 кг содержание кремния повысилось до 0,695 и 0,710°% соответственно. Во втором периоде относительно первого температура чугуна повысилась с 1474,5 до 1484°С. В третьем периоде она вновь опустилась до 1475°С. Эти данные также свидетельствуют о стабильной фильтрации кокса в горне во втором периоде и ухудшении в третьем.

Заключение

Выявлено, что при загрузке в доменную печь, оборудованной бесконусным загрузочным устройством, кокса фракции 25-10 мм в количестве 12,2 кг/т чугуна фильтрация жидких продуктов плавки через слой кокса соответствовала требованиям. При доведении его до 22,6 кг/т чугуна дренажная способность горна ухудшилась. Коэффициент замены кокса косовым орешком составил 0,68 кг/кг.

Таблица 5

Характеристики чугуна 1.

Наименование показателя Период

I II III

Содержание Б1 в чугуне, %:

летка № 1 [БН] 0,68 0,71 0,73

летка № 2 [Б1г] 0,65 0,67 0,69

Отношение [БН]/[БЬ] 1,05 1,06 1,06

Среднеарифметическое значение между

[Би] и [Б12] 0,668 0,695 0,711

Температурачугуна, °С:

поступающего из летки № 1 (11) 1468 1467 1455

тожеиз летки № 2 (12) 1481 1501 1495

Среднеарифметическое значение между

11 И t2 1474,5 1484 1475

увеличилась, а количество остающегося шлака в печи ^ после закрытия летки уменьшилось. Это свидетельствует о том, что дренажная способность горна не ухудшилась. 3

Доведение расжда орешка до 650 кг/подачу ухудшило фильтрацию жидких продуктов по этим показателям. На 4 это же указывает сокращение времени появления шлака и увеличение вязкости шлака.

Список литературы

Результаты использования в доменной печи коксового орешка с Одновременным улучшением качества скипового кокса / Сибага-тулпин С.К., Харченко А.С., Пепинов АА., Семенюк М.А., Беги -нюк В.А. // Вестник МГТУ им. Г.И. Носова. 2010. № 2. С. 24-27. Стефанович М.А. Анализ хода доменного процесса. Свердловск: Мегаллургиздаг, 1960. 284 с.

Металлургия чугуна / ВегманЕ.Ф., Жеребин Б.Н., ПсквисневАН., Юсфин Ю.С. и др. М.: Академкнига, 2004. 774 с.

Кропотов В.К. Оценка дренажной способности кокса в горне доменных печей // Производство чугуна: межвуз. сб. Магнитогорск: МГМИ, 1987. С. 109-119.

Bibliography

The results of the joint use of coke nut with a simultaneous improvement of a skip coke quality in a blast furnace / Sibagatullin S.K., Kharchenko A.S., Polina/ A.A., Semenyuk MA., Begiryuk VA. // Vestnik MSTU named after G.I. Nosov. 2010. № 2. P. 24-27.

Stefanovich M.A. The operation analysis of the blast furnace process. Sverdlovsk: Metallurgizdat, 1960. 284 p.

Metallurgy of Iron / Vegman E.F., Zherebin B.N., Pokhvisnev A.N., Yusfin Y.S. M.: Akademiya, 2004. 774 p.

Kropotov V.K., An evaluation of a drainage capacity of coke in a hearth of blast furnaces // Production of iron: Mezhvuzovsky sbornik. Magnitogorsk MSMI, 1987. P. 109-119.

УДК 622.781.051.7-492.2

Сибагатуллин С.К., Иванов А.В., РешетоваИ.В.

ПРИМЕНЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ СВЯЗУЮЩИХ КОМПОНЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ АГЛОМЕРАЦИИ ЖЕЛЕЗОРУДНОГО СЫРЬЯ

Получение качественного агломерата и высоко- для достаточного поступления воздуха в спекаемый производительная работа агломерационных машин в слой является жрошая газопроницаемость сырой большой степени зависит от подготовки агломераци- окомкованной шихты [1]. Объединение мелких час-онной шихты к спеканию. Необходимым условием тиц в гранулы и упрочнение их при окомковании по-

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.