Научная статья на тему 'ТЕХНОЛОГіЧНИЙ АУДИТ В КОНТЕКСТі ПіДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТі СИСТЕМ УПРАВЛіННЯ ВИРОБНИЦТВ АМіАКУ'

ТЕХНОЛОГіЧНИЙ АУДИТ В КОНТЕКСТі ПіДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТі СИСТЕМ УПРАВЛіННЯ ВИРОБНИЦТВ АМіАКУ Текст научной статьи по специальности «Электротехника, электронная техника, информационные технологии»

CC BY
79
24
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
ВИРОБНИЦТВО АМіАКУ / МОНОЕТАНЛАМіНОВА ОЧИСТКА / ТЕХНОЛОГіЧНИЙ АУДИТ / СИСТЕМА УПРАВЛіННЯ / ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ / AMMONIA PRODUCTION / MONOETANOLAMINE PURIFICATION / TECHNOLOGY AUDIT / CONTROL SYSTEM / ENERGY-SAVING

Аннотация научной статьи по электротехнике, электронной технике, информационным технологиям, автор научной работы — Бабіченко А. К., Красніков І. Л., Бабіченко Ю. А., Вельма В. І.

У статті представлені результати досліджень відділення моноетаноламінової очистки агрегату синтезу аміаку серії АМ-1360 із застосуванням методу технологічного аудиту. Експериментально-статистичною обробкою даних отримані числові характеристики точності і стабільності процесу, що дозволило визначити напрями вдосконалення системи управління, реалізація якої забезпечує стабілізацію температурного режиму відділення і зниження витратних норм енергоносіїв.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Technology audit in the context of increasing the efficiency of ammonia production control systems

In the context of the general problem of increasing energy efficiency of domestic large-scale ammonia synthesis plants of the AM1360 series, the problem of improving the hardware-technological design and control system of monoethanolamine purification unit is solved in the paper. The possibilities of solving this problem by the technology audit method are considered. Operating conditions of monoethanolamine purification unit are analyzed. Using static processing of experimental data on the unit operation, the main indicators, characterizing the process accuracy factor, setting accuracy and stability were determined that has allowed to determine the cause of instability and displacement of temperature flow formation centers from normative values towards their increase. Based on these indicators, technical solutions on improving technological design and control system are developed, which have provided, due to their implementation, decrease in temperature mode of material flows of monoethanolamine solution and carbon dioxide, emerging from the regenerator in the form of gas-vapor mixture. Implementing technical solutions has allowed to reduce the corrosion rate of the regenerator pipe still and reduce consumption rates of monoethanolamine, vapor in the regenerator, demineralized water for air cooling and energy units at the carbon dioxide cooling node. Based on the research results, the technology audit algorithm is proposed.

Текст научной работы на тему «ТЕХНОЛОГіЧНИЙ АУДИТ В КОНТЕКСТі ПіДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТі СИСТЕМ УПРАВЛіННЯ ВИРОБНИЦТВ АМіАКУ»

порівняння виміряного електричного параметра з встановленим електричним параметром методикою.

На базі отриманих наукових фактів запропоновано метод та спосіб оперативного контролювання концентрації складників багатокомпонентної рідини за одним електричним параметром — виміряним значенням реактивної складової провідності.

Впровадження розробленого методу та способу створює умови для переходу від лабораторних умов контролю до оперативних та дозволяють вирішувати завдання підвищення надійності контролю, сприяє економії матеріальних ресурсів та забезпечує мінімальний вплив на здоров’я людини.

10.

Stolyarcuk, P. Electric Sensors for Express-Method Checking of Liquid Quality Level Monitoring [Text] / P. Stolyarcuk, V. Yatsuk, Y. Pokhodylo, M. Mikhalieva, T. Boyko, O. Ba-salkevych // Sensors&Transducers Journal. — 2010. — № 2, Vol. 8. — P. 88—98.

Міхалєва, М. С. Результати експериментальних досліджень модельних водних розчинів новим електричним імпедансним методом [Текст] / М. С. Міхалєва // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — Автоматика, вимірювання та керування. — 2010. — № 665. — С. 169—173. Stolyarchuk, P. Multicomponent Liquids’ Research [Text] / P. Stolyarchuk, M. Mikhalieva, V. Yatsuk, Ye. Pokhodylo,

O. Basalkevych // Sensors and Transducers Journal. — January 2013. — Vol. 148, Issue 1. — P. 95—99. — e-ISSN 17265479, ISSN 2306-8515.

Література

1. Походило, Є. В. Імітансний контроль якості [Текст] : монографія/ Є. В. Походило, П. Г. Столярчук. — Львів: Львівська політехніка, 2012. — 164 с.

2. Походило, Є. В. Способи імітансного контролю якості [Текст] / Є. В. Походило, П. Г. Столярчук // Методи та прилади контролю якості. — 2003. — № 11. — С. 105—108.

3. The Impedance Measurement Handbook. A Guide to Measurement Technology and Techniques. Agilent Technologies [Text]. — Inc. Printed in USA, 2006. — Р. 5950—3000.

4. Міхалєва, М. С. Розвиток нормативно-технічного забезпечення оперативного визначення характеристик рідин для контролю стічних вод [Текст] : автореф. дис. канд. техн. наук: 05.01.02 / М. С. Міхалєва. — Львів, 2012. — 21 с.

5. Міхалєва, М. С. Шляхи вдосконалення нормування показників якості водних середовищ [Текст] / М. С. Міхалєва, П. Г. Столярчук, Т. Г. Бойко, Т. З. Бубела // Східно-Європейський журнал передових технологій. — 2008. — № 2. — С. 34—37.

6. Міхалєва, М. Проблеми нормування якості водних середовищ, стічних вод, апаратне і метрологічне забезпечення системи гідро моніторингу [Текст] / М. Міхалєва, П. Столярчук // Вимірювальна техніка та метрологія. — 2008. — Вип. 68. — С. 199—203.

7. Majewski, J. Zastosowanie sensorôw pojemnoéciowych do szyb-kiej kontroli parametrôwroztworôw wieloskiadnikowych [Text] / J. Majewski, P. Malaczіwskyj, V. Yatsuk, P. Stolyarczuk, M. Mi-chalewa // Przegl^d Elektrotechniczny. — 2010. — Nr 10. — P. 92—95.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ КОНЦЕНТРАЦИИ СОСТАВЛЯЮЩИХ МНОГОКОМПОНЕНТНОЙ ЖИДКОСТИ ПО ОДНОМУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМУ ПАРАМЕТРУ

Представлен анализ результатов экспериментальных исследований многокомпонентных жидкостей в широком электромагнитном поле частот. Выявлены индивидуальные спектральные характеристики для жидкостей, которые зависят от химической природы составляющих, их концентраций и конструкции первичного преобразователя. Предложен метод быстрого определения и контроля концентраций составляющих жидкостей по одному измеренному показателю реактивной составляющей проводимости без лабораторных условий и стоимостной аппаратуры.

Ключевые слова: многокомпонентная жидкость, измерения и контроль концентраций компонентов, комплексная проводимость, кондуктометрическая ячейка.

Міхалєва Марина Станіславівна, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент, кафедра метрології, стандартизації та сертифікації, Національний університет «Львівська політехніка», Україна, e-mail: galmih@ukr.net.

Михалева Марина Станиславовна, кандидат технических наук, старший научный работник, доцент, кафедра метрологии, стандартизации и сертификации, Национальный университет «Львовская политехника», Украина.

Mikhalieva Maryna, National University «Lviv Polytechnik», Ukraine, e-mail: galmih@ukr.net

Бабіченко A. к., красніков і. Л., Бабіченко Ю. A.

вельма в. і.

УДК 658.512:661.53

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ АУДИТ В КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВ АМІАКУ

У статті представлені результати досліджень відділення моноетаноламінової очистки агрегату синтезу аміаку серії АМ-1360 із застосуванням методу технологічного аудиту. Експериментально-статистичною обробкою даних отримані числові характеристики точності і стабільності процесу, що дозволило визначити напрями вдосконалення системи управління,реалізація якої забезпечує стабілізацію температурного режиму відділення і зниження витратних норм енергоносіїв.

Ключові слова: виробництво аміаку, моноетанламінова очистка, технологічний аудит, система управління, енергозбереження.

1. Вступ нологічні системи. Робота таких систем протікає під

впливом величезної кількості факторів. Ці фактори, випад-

Сучасні хімічні виробництва характеризуються вели- кові по своїй природі, викликають також випадкові відхи-кою продуктивністю і являють собою складні хіміко-тех- лення параметрів від норм технологічного режиму {Тм},

TECHNOLOGY AUDiT AND PRODUCTiON RESERVES — № 2/1(16), 2014, © Бабіченко А. К., Красніков І. Л.,

Бабіченко Ю. А., Вельма В. І.

що характеризують у сукупності якість технологічного процесу. При цьому якість технологічного процесу визначається не тільки власне якістю продукції як такої, але і економічними показниками, що пов’язані з витратними нормами (електроенергія, вода, пара та ін.) на виробництво. При цьому можлива величина відхилення від {Тм} в силу випадкового характеру тим більша, чим рідше вона з’являється [1]. Однак дуже часто непотрібні відхилення від {Тм} мають не випадковий, а закономірний характер, що суттєво може знижувати якісні показники виробництва. Одним з найбільш характерних прикладів таких виробництв є великотоннажні агрегати синтезу аміаку, де навіть не суттєві відхилення від норм {Тм} призводить до значних перевитрат енергоресурсів [2].

2. Аналіз літературних даних і постановка проблеми

Виробництво більшої частини аміаку в Україні відбувається в агрегатах синтезу серії АМ-1360, побудованих за традиційно прийнятою майже в усіх країнах схемою [3]. Даний агрегат становить собою складний єдиний енерготехнологічний комплекс з великою кількістю зворотних зв’язків і містить вісім основних відділень, деякі з яких пов’язані і з іншими виробництвами. Таким відділенням є моноетаноламінова (МЕА) очистка, що забезпечує вилучення з конвертування газу двооксиду вуглецю, який у вигляді парогазової суміші (ПГС) надходить на виробництво оцтової кислоти [3—5]. Характерна особливість схеми (рис. 1) полягає у тому, що насичений двооксидом вуглецю МЕА розчин з абсорбера трьома потоками надходить до регенератора.

3-й 110ІІК

1-І! ПОТІК

2-й потік

' г До абсорбера

МЕА поі'ппг. і

Рис. 1. Технологічна схема дільниці регенерації відділення МЕА очистки: 1 — регенератор; 2 — повітряний холодильник; НМЕА — насичений моноетаноламіновий розчин; ПГС — парогазова суміш

Відповідно перший потік (10 % від загальної кількості) надходить безпосередньо на верх регенератора, другий потік (приблизно 45 % від загальної кількості) — на тарілку N20, а третій потік — на тарілку N15 регенератора. При цьому другий і третій потоки попередньо нагріваються за рахунок теплоти грубо регенерованого розчину МЕА (на рис. 1 не показано), що надходить до абсорбера.

Аналіз літературних даних [5, 6] та умов експлуатації свідчать про суттєве відхилення параметрів тем-

пературного режиму відділення МЕА очистки особливо у весняно-літній період від норм технологічного регламенту, що згідно розрахунків керівництва одного з таких виробництв призводить до перевитрати МЕА розчину на підживлення, перевитрати енергоносіїв та корозії теплообмінних труб регенератора внаслідок збільшення температури. Визначення закономірностей, що обумовлюють небажані відхилення температурного режиму від норм технологічного регламенту та усунення їх за рахунок удосконалення системи управління процесом в контексті загальної проблеми підвищення енерго-ефективності і становить предмет досліджень.

3. Методика дослідження

Дослідження проводились експериментально-статистичним методом контролю якості технологічного процесу відділення МЕА очистки.

Попередньо по архівним даним інформаційно-керуючо-го мікропроцесорного комплексу ТДС-300, яким оснащений агрегат, була сформована об’єднана вибірка по окремих режимах роботи дільниці регенерації. Об’єм вибірки складав 200 режимів. Основні контрольовані параметри, що визначають режими роботи дільниці регенерації, були такі: витрата насиченого МЕА розчину по трьох потоках, тиск ПГС, температура ПГС на виході регенератора та після повітряного холодильника, температура потоків розчинів МЕА до абсорбера та після абсорбера.

По технологічному регламенту були встановлені норми технологічних параметрів по переліченим вище показникам процесу регенерації, а далі здійснювалося оцінювання статистичними методами показників точності технологічного процесу. З метою встановлення закону розподілу контрольованих показників якості технологічного процесу вибірка зазнавала упорядкування. Після чого по кожному з параметрів визначалися розмах вибірки, кількість інтервалів розбиття, ширина інтервалів розбиття, межа цих інтервалів, абсолютна частота і густина ймовірності за експериментальними значеннями [7]. Результати обчислень цих показників для одного з технологічних параметрів, — температури НМЕА розчину після абсорбера, наведені у табл. 1.

Таблиця 1

Результати статистичної обробки експериментальних даних для температури НМЕА розчину після абсорбера (Тм = 65 °С)

Номер інтервалу, І Межа інтер- валів, °С Середина інтервалу, X, °С Абсолютна частота, Пі Густина ймовірності, /'(Х,) = п/п Добутки

Xn n¡Xf, °С

1 65—67 66 1 0,005 ББ 435Б

2 67—69 68 5 0,025 340 23120

3 69—71 70 4 0,02 280 19Б00

4 71—73 72 18 0,09 129Б 93312

5 73—75 74 86 0,43 Б3Б44 47093Б

6 75—77 76 62 0,31 7412 358112

7 77—79 78 14 0,07 1092 8517Б

8 79—81 80 6 0,03 480 38400

9 81—83 82 3 0,015 24Б 20172

10 83—85 84 1 0,005 84 705Б

І 46

технологический аудит и резервы производства — № 2/1(16), 2014

J

4. Результати досліджень відділення моноетаноламінової очистки

За результатами експерименту визначилися основні параметри розподілу. Центр розподілу X та середньо-квадратичне відхилення 5 знаходили за загально відомими формулами [1]:

- 1 * І 1

X = -I rnXi ; S = -----------

n n -1

I >k=1>l‘X'i -

(I i=1 ntXt )2

(1)

Після обчислення встановлено, що X = 74 °С, а 5 = = 2,487 °С.

У відповідності із отриманими числовими характеристиками визначилися показники точності: коефіцієнт точності КТ і точність настроювання процесу Кн [8].

6S -

Kt =— ; Kh = (X - Tu )/А,

(2)

де Д — допуск зміни температури за регламентом. Отримані значення КТ = 1,492 та Кн = 1,0 доводять, що КТ > 1, а Кн > 0,5(1 - КТ ) і свідчать про незадовільну точність процесу та велике зміщення центру розподілу X від потрібної норми Тм. Це наглядно ілюструється графіком, що наведений на рис. 2.

повітря, що охолоджує в АПО, зміна якої не ураховувалась при проектуванні як технологічного обладнання, так і систем управління процесом. До того ж розрахунки дозволили встановити значення відхилень від норм, по яких необхідно провести корегування за рахунок розробки технічних рішень.

Технічні рішення були направлені на вдосконалення технологічного оформлення і системи управління процесом. З метою настроювання температури першого потоку НМЕА розчину у регенератор на рівні 65 °С було встановлено на цьому потоці водяний холодильник, поверхня теплопередачі якого розраховувалась з урахування відхилення |х -Тм| = 10 °С і склала біля 300 м2. При цьому обрано теплообмінник типу ТНГ-40-М21-В (ДГСТ 15122-79). Удосконалення системи управління пов’язано насамперед у додатковому вимірюванні температур атмосферного повітря на вході у повітряний холодильник, НМЕА розчину першого потоку після абсорбера, та ПГС із регенератора, і по зміні цих температур здійснюється регулювання потоків води до водяного холодильника з корегуванням по температурі у кубі регенератора, а регульовану витрату пари до кип’ятильника регенератора корегують по температурі атмосферного повітря [9, 10].

Розроблені технічні рішення були впроваджені у промисловості стосовно до агрегату синтезу аміаку потужністю 1360 т/добу ПАТ «Сєверодонецьке об’єднання Азот». У підсумку це дозволило зменшити швидкість корозії трубчатки регенератора, витрату МЕА розчину та енергоносіїв: МЕА розчину на 0,03 кг/т ЫН3, пари на 0,015 Гкал/т ЫН3, знесоленої води на 0,1 м3/т ЫН3, електроенергії на 0,76 кВт/т ЫН3. На підставі наведеної методики може бути запропонований алгоритм проведення технологічного аудиту якості, блок схема якого представлена на рис. 3.

Рис. 2. Графік густини ймовірності за експериментальними даними для температури НМЕА розчину після абсорбера

Перевірка на відповідність експериментального розподілу до нормального по критерію узгодження Пір-сона дозволили зробити висновок, про нестабільність процесу [7].

Подальше вивчення стабільності процесу у різні періоди часу (літній та зимовий) виявило значні відхилення параметрів розподілу. Так у літній час параметр X складає 80 °С, а у зимовий — 64 °С, що свідчить про нестійкість процесу.

Аналогічні розрахунки при статичній обробці експериментальних значень були виконані і для інших параметрів. Вони довели, що коефіцієнти точності й точності настроювання по таких параметрах, як температура розчину МЕА другого потоку з регенератору та ПГС після апаратів повітряного охолодження (АПО) незадовільні. При цьому зміщення центру настроювання X від Тм складають відповідно 7 °С і 15 °С.

Аналіз отриманих функціональних залежностей параметрів по дільниці регенерації дозволив встановити основний постійний збурюючий фактор, що порушує точність і стабільність — це температура атмосферного

Рис. 3. Алгоритм проведення технологічного аудиту

n

TECHNOLOGY AUDiT AND PRODUCTiON RESERVES — № 2/1(16), 2014

5. Висновки

Розроблено алгоритм проведення технологічного аудиту, що дозволяє навіть не вдаючись до ретельного аналізу технології процесу визначити кількісно відхилення параметрів технологічного процесу від нормативних показників і розробити технічні рішення по підвищенню якості технологічного процесу, за рахунок удосконалення як апаратурно-технологічного оформлення процесів, так і систем управління.

Представлені результати досліджень відділення моно-етаноламінової очистки типового агрегату синтезу аміаку у відповідності з розробленим алгоритмом. Отримані числові характеристики параметрів роботи відділення, які характеризують коефіцієнт точності, точність настроювання і стабільність технологічного процесу, що дозволило визначити причину нестабільності і зміщення центрів настройки температурних потоків від нормативних значень в сторону їх збільшення. Застосування розробленої системи дозволило зменшити витрату моноетаноламінового розчину, пари, знесоленої води і електроенергії.

Література

1. Пустыльник, Е. И. Статистические методы анализа и обработки наблюдений [Текст] / Е. И. Пустыльник. — М.: Наука, 1968. — 288 с.

2. Бабиченко, А. К. Оптимизация режимных параметров нагрузки отделения синтеза производства аммиака [Текст] / А. К. Бабиченко // Технологический аудит и резервы производства. — 2013. — № 5/2(13). — С. 4—7.

3. Аммиак: обзор современных технологий [Електронний ресурс]. — Режим доступу: \wwwZURL: http://www. newchemistryru/letter.php?n_id=682. — Назва з екрану.

4. Лобойко, О. Я. Технологія зв’язаного азоту [Текст] / Л. Л. Товажнянський, О. Я. Лобойко, Г. І. Гринь та ін.; за ред. О. Я. Лобойка. — Харків: НТУ «ХПІ», 2007. — 536 с.

5. Постоянный технологический регламент производства аммиака цеха 1-Б, № 114 [Текст]. — Северодонецк: СГПП «Объединение «Азот», 2000. — 784 с.

6. Кузнецов, Л. Д. Синтез аммиака [Текст] / Л. Д. Кузнецов, А. М. Дмитренко, П. Д. Рабина, Ю. А. Соколинский; под ред. Л. Д. Кузнецова. — М.: Химия, 1982. — 296 с.

7. Грубов, В. И. Математическое моделирование непрерывных технологических процессов [Текст] / В. И. Грубов. — Киев: Изд-во Киевского ун-та, 1971. — 175 с.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

8. Гончаров, Э. Н. Контроль качества продукции [Текст] /

Э. Н. Гончаров, Е. Д. Круглова. — М.: Издательство стандартов, 1987. — 120 с.

9. А. с. № 1142437 СССР, МКИ С 01 В 3/02, G 05 D 27/00. Способ управления процессом моноэтаноламиновой очистки газов / А. К. Бабиченко, В. П. Василенко, В. Я. Нестеренко и др. (СССР). — № 3615327/23-26; Заявл. 28.03.1983; Опубл. 28.02.1985, Бюл. № 8.

10. А. с. № 1386256 СССР, МКИ В 01 D 53/14, G 05 D 27/00. Способ управления процессом моноэтаноламиновой очистки газов / А. К. Бабиченко, Б. Н. Блох и др. (СССР). — № 4086356/23-26; Заявл. 22.05.1986; Опубл. 07.04.1988, Бюл. № 13.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ В КОНТЕКСТЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВ АММИАКА

В статье представлены результаты исследований отделения моноэтаноламиновой очистки агрегата синтеза аммиака серии АМ-1360 с применением метода технологического аудита. Экспериментально-статистической обработкой данных получены числовые характеристики точности и стабильности процесса, позволившие определить направления совершенствования системы управления, реализация которой обеспечивает стабилизацию температурного режима отделения и снижение расходных норм энергоносителей.

Ключевые слова: производство аммиака, моноэтанлами-новая очистка, технологический аудит, система управления, энергосбережение.

Бабіченко Анатолій Костянтинович, кандидат технічних наук, професор, кафедра автоматизації хіміко-технологічних систем та екологічного моніторингу, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна, e-mail: svetkrasniko-va@yandex.ua.

Красніков Ігор Леонідович, кандидат технічних наук, доцент, кафедра автоматизації хіміко-технологічних систем і екологічного моніторингу, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна, e-mail: ikligor@gmail.com. Бабіченко Юлія Анатоліївна, кандидат технічних наук, доцент, кафедра теплотехніки та теплових двигунів, Українська державна академія залізничного транспорту, Харків, Україна, e-mail: juliette-ua@mail.ru.

Вельма Володимир Іванович, кандидат технічних наук, доцент, кафедра процеси та апарати хіміко-фармацевтичних виробництв, Національний фармацевтичний університет, Харків, Україна, e-mail: nfau.zayce-v@email.com.

Бабиченко Анатолий Константинович, кандидат технических наук, профессор, кафедра автоматизации химико-технологических систем и экологического мониторинга, Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», Украина.

Красников Игорь Леонидович, кандидат технических наук, доцент, кафедра автоматизации химико-технологических систем и экологического мониторинга, Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», Украина. Бабиченко Юлия Анатольевна, кандидат технических наук, доцент, кафедра теплотехники и тепловых двигателей, Украинская государственная академия железнодорожного транспорта, Украина.

Вельма Владимир Иванович, кандидат технических наук, доцент, кафедра процессы и аппараты химико-фармацевтический производств, Национальный фармацевтический университет, Харьков, Украина.

Babichenko Anatoliy, National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute», Ukraine, e-mail: s-vetkrasniko-va@yandex.ua. Krasnikov Igor, National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute», Ukraine, e-mail: ikligor@gmail.com.

Babichenko Juliya, Ukrainian State Academy of Railway Transport, Kharkiv, Ukraine, e-mail: juliette-ua@mail.ru.

Velma Vladimir, National University of Pharmacy, Kharkiv, Ukraine, e-mail: nfau.zayce-v@email.com

I 48

технологический аудит и резервы производства — № 2/1(16], 2014

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.