Научная статья на тему 'Совершенствование технологии выплавки стали в дспэспцоао «ММК»'

Совершенствование технологии выплавки стали в дспэспцоао «ММК» Текст научной статьи по специальности «Технологии материалов»

CC BY
431
113
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Аннотация научной статьи по технологиям материалов, автор научной работы — Сарычев Александр Валентинович, Бигеев Вахит Абдрашитович, Ивин Юрий Александрович, Алексеев Леонид Вячеславович

The abstract concerns some problems in steel making technologies in modern efficient arc furnace shops-180. Innovations for increasing the metal desulphuration efficiency, decreasing copper, nickel and chrome content are introduced. Fig. 2. Table 5.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по технологиям материалов , автор научной работы — Сарычев Александр Валентинович, Бигеев Вахит Абдрашитович, Ивин Юрий Александрович, Алексеев Леонид Вячеславович

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

The improvement of steel making technologies at arc furnace shop at JSC "Magnitogorsk Iron and Steel Works"

The abstract concerns some problems in steel making technologies in modern efficient arc furnace shops-180. Innovations for increasing the metal desulphuration efficiency, decreasing copper, nickel and chrome content are introduced. Fig. 2. Table 5.

Текст научной работы на тему «Совершенствование технологии выплавки стали в дспэспцоао «ММК»»

УДК 669.1

Сарычев А.В., Бигеев В.А., Ивин Ю.А., Алексеев Л.В.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЫПЛАВКИ СТАЛИ В ДСП ЭСПЦ ОАО «ММК»

В ходе масштабной реконструкции в 2006 г. в ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» были введены в эксплуатацию две дуговые стале плавильные 180-то нные печи Печи были построены в здании бывшего мартеновского цеха в условиях действующего производства. Совре-менная мощная дуговая печь используется, преимущественно, как агрегат для расплавления шихты с получением жидкого полупродукта, который затем доводят на агрегатах внепечной обработки По результатам работы в 2006 году средний цикл плавки в ДСП составил 58,2 мин. Основными за -дачами работы ДСП в 2007 году стали сокращение цикла плавки - для выхода на проектную мощность и повышение качества выплавляемого полупродукта .

Схема производства стали в ЭСПЦ делится на две основные технологические линии:

1. Выплавка в ДСП - обработка на агрегате «печь-ковш» (АПК) №1 и агрегате доводки стали (АДС) - разливка на сортовых МНЛЗ № 1, 2.

2. Выплавка в ДСП - обработка на АПК № 2 - разливка на слябовой МНЛЗ № 5.

Одной из проблем выплавки стали в совре -менных ДСП четвертого поколения является высокое содержание серы в металле на выпуске из печи Так, среднее содержание серы в металле перед выпуском из ДСП ОАО «ММК» в 2006 г. составило 0,044%. При производстве стали по первому варианту разливка на МНЛЗ была затруднена высоким содержанием серы, прежде всего, в металле, обрабатываемым на АДС, что приводило к снижению скорости разливки и ухудшению качества металла. При производстве стали по второму варианту для достижения контрактных показателей производства стали 2,2 млн т время разливки на МНЛЗ должно составлять 40 мин, а содержание серы не более 0,012%. Эти показатели не были достигнуты из-за нехватки времени для проведения полноценной десульфурации на АПК. Поэтому для бесперебойного обеспечения сталью удовлетворительного качества сортовых и слябовой МНЛЗ необходимо было снизить содержание серы в металле перед выпуском из ДСП.

Для решения данной проблемы при выплавке стали в ДСП были опробованы три варианта присадка шлакообразующих материалов (извести) в различные периоды плавки: по ходу (пор-

циями), только в завалку в бадье, 50% в завалку в бадье и 50% по ходу плавки (порциями). Результаты опытных плавок приведены в табл. 1.

В результате проведенных испытаний было выявлено, что присадка 50% извести в завалку и 50% извести по ходу плавки привело к снижению содержания серы в металле перед выпуском на 10% и увеличению коэффициента распределения серы на 24% (относительно существующей, проектной технологии).

Согласно контракту расход извести на плавку должен составлять 6000 кг (~35 кг/т). С целью снижения содержания серы в металле перед выпуском были проведены плавки с повышенным расходом извести 8000 кг (~45 кг/т). Результаты опытных плавок представлены в табл. 2.

Из таблицы видно, что на опытных плавках среднее содержание серы в металле перед выпуском из ДСП составило 0,035%, на сравнительных - 0,044%. Таким образом, содержание серы в металле, выплавленном с повыше нным

Таблица 1

Влияние присадки извести в различные периоды на десульфурацию металла в ДСП

Кол-во Расход извести в ДСП, кг Содержание

плавок, в бадью по ходу серы на 1_Б

шт. в завалку плавки выпуске, %

40 8000 - 0,042 2,11

20 - 8000 0,039 2,45

15 4000 4000 0,035 2,95

Таблица 2

Технологические параметры выплавки стали

Сравнительные Опытные

Параметр Декабрь 2006 г. (100 пл.) М арт 2007 г . (100 пл.)

Лом, т 156,3 154,7

Чугун, т 45,4 45,4

Цикл, мин 59,2 57,2

Время под током, мин 32,9 32,5

Расход извести, т 5942 8087

1_Б 1,50 2,92

Ьр 81 135

Содержаниесеры на выпуске, % 0,044 0,035

Таблица 3

Результаты опытных плавок с использованием чистой прокатной обрези и твердого чушкового чугуна

Технология Обрезь, т Тв. чугун, т Обычн. лом, т Чугун, т Вес шихты,т Вес плавки, т Э вып, % Сг, % І\ІІ, % Си, %

С применением чистой прокатной обрези (20 плавок) 64,2 - 87,6 43,8 195,6 179,3 0,025 0,041 0,051 0,12

С применением твердого чушкового чугуна (9 плавок) - 42,1 145,1 45 202,3 179,0 0,033 0,047 0,073 0,13

С применением обычноголома (20 плавок) - - 152,5 45,0 197,5 180,7 0,039 0,073 0,082 0,17

расходом извести, меньше на 0,009% по сравнению с обычной технологией. Коэффициент распределения серы и фосфора между шлаком и металлом Ьб и Ьр на опытных плавках выше на 1,42 (95%) и 54 (65%) соответственно.

По результатам работы в 2007 г. среднее содержание серы в металле перед выпуском из ДСП составило 0,036%, что на 20% меньше, чем в 2006 г.

Для более глубокой десульфурпции металла, в том числе получения серы в готовой стали менее 0,003-0,005%, в ЭСПЦ ОАО «ММК» развивается ковшевая обработка. Так, строится АПК №3, предполагается применение на АПК порошковой извести и ряда других десульфураторов.

В связи с расширением марочного сортамента выплавляемого металла появились группы марок сталей с пониженным содержанием остаточных элементов (Сг не более 0,1%, N1 не более 0,1% и Си не более 0,15%). Для решения этой проблемы, а также для изучения возможности дополнительного снижения содержания серы в металле перед выпуском было опробовано ис-пользование в качестве шихтовых материалов чистой прокатной обрези и твердого чушкового

* 0.18 га 0.16 ш 0.14 І 0.12 5 0.1 £ 0.08 | 0.06

£ 0.04

Зі

£ 0.02 V 0

1

В

Б вып

Сг

N1

Си

Элемент

Рис. 1. Содержание серы, хрома, никеля и меди в металле в зависимости от вида шихтовых материалов

чугуна. Результаты применения данных материалов представлены в табл. 3.

На рис. 1 показано содержание серы, хрома, никеля и меди в металле в зависимости от ввда шихтовых материалов.

В результате проведенной работы было выявлено , что применение чистой прокатной обре-зи и твердого чушкового чугуна позволяет сни-зигь содержание серы в металле на выпуске на 35 и 15% соответственно (относительно сущест-вующей технологии). Также применение данных материалов позволяет получать требуемое содержание остаточных элементов (Сг, N1 не более 0,1% и Си не более 0,15%). Для получения стали с более низким содержанием остаточных элементов необходимо применение жидкого чугуна до 80 т и чистой прокатной обрези от автокузов-ных марок стали типа 08Ю.

Одной из важных составляющих решения задачи повышения производительности ДСП явля-ется эффективность использования металлолома.

Металлический лом для электроплавки поступает в ЭСПЦ из копровых цехов в совках объемом 65 м3. Непосредственно в цехе происходит перегрузка краном совков в корзину. Схема движения металлического лома показана на рис. 2.

В настоящее время ДСП работает по двум вариантам шихтовки плавок:

- с использованием 100% металлического лома;

- с использованием 2025% жидкого чугуна и 7075% металлического лома.

При выплавке стали с использованием жидкого чугуна технологией предусматривается завалка металлического лома (45-60% от всей массы металлошихты)

□ С примнением обычного лома

■ С применением твердого чушкового чугуна

□ С применением чистой прокатной обрези

Плгрулкл лонл в совфк {Копровый цйх}

Пе|іегру)кі1 л ом л из СОЄК4 Є ЦніДЬК)

(Участок вішл.їекіі ЭСПШ

Рис. 2. Схема движения металлического лома

Загнут пли.ч в дсп

олдьен

(УчЛСТОК яигіл.івкн ЭСПЦ)

+ заливка жидкого чугуна (15-30%) + одна под -валка металлического лома (25-35%). При нормальной организации продолжительность электроплавки при таком варианте шихтовке составляла 50-55 мии Для снижения цикла плавки было предложено изменить технологию на следующую: завалка лома (70-75% от всей массы металлоших-ты) + заливка жидкого чугуна (25-30%). Для осуществления завалки ДСП одной бадьей (2 совками - без подвалки) необходимо было иметь следующие размеры металлолома: не менее 60% кусков размерами 400-500 мм, остальное до 800 мм. Результаты работы ДСП с завалкой одной бадьей представлены в табл. 4.

Из таблицы ввдно, что при завалке металлолома одной бадьей цикл плавки сокращается на 3 мин, а время работы печи под током на 3,6 мии

Заливку жидкого чугуна по проекту предполагалось производить через заливочное окно при помощи специального робота-манипулятора из стандартного чугуновозного ковша. Однако из-за конструктивных недостатков узла заливки чугуна заливка производилась непосредственно в печь при отведенном своде после проплавления колодцев. После изменения конструкции зали -вочного узла была применена технология заливки жвдкого чугуна через заливочный желоб. Результаты применения представлены в табл. 5.

Таким образом, при заливке чугуна через заливочный желоб происходит сокращение продолжительности плавки на 1,9 мин и времени работы печи под током на 1,8 мин за счет уменьшения тепловых потерь и времени на от -крытие и закрытие свода.

Таблица 4

Показатели работы ДСП с одной завалкой

Технология Цикл, мин Под током, мин Вес лома, т /% Вес чугуна, т /% Вес стали, т

Завал ка+заливка (151 плавка) 50,4 28,5 129,8 71 49,7 29 171

Завал- ка+зал ивка+под вал к а (264 плавки) 53,4 32,1 149,4 77 45,8 23 179

Таблица 5

Показатели работы ДСП с заливкой жидкого чугуна через желоб

Шихтовкаплавок Цикл плавки, мин Время под током, мин

Вариант технологии Расход лома Расход чугуна

т % т %

С заливкой жидкого чугуна через свод ДСП 172,8 85,2 30 14,8 56,2 35,4

С заливкой жидкого чугуна через заливоч-ныйжелоб 168,7 84,9 30 15,1 54,3 33,6

По итогам работы в 2007 г. в электропечах было выплавлено 2700000 т стали, средняя продолжительность плавки составили 55,4 мин, что на 2,8 мин меньше, чем в 2006 г. В 2009 году в ЭСПЦ ОАО «ММК» предполагается произвести 4,2—4,4 млн т стали. При этом будет продолжаться повышение качество металла и расширяться сортамент производимых сталей

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.