Научная статья на тему 'Лабораторные исследования по оценке эффективности декольматации фильтров скважин'

Лабораторные исследования по оценке эффективности декольматации фильтров скважин Текст научной статьи по специальности «Энергетика и рациональное природопользование»

CC BY
214
72
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Аннотация научной статьи по энергетике и рациональному природопользованию, автор научной работы — Ивашечкин В.В., Шейко А.М., Кондратович А.Н., Губин В.В.

Приводятся результаты оценки эффективности декольматации фильтра скважины комбинированным импульсно-реагентным методом. Для этого с целью более полной очистки фрагмента фильтра от кольматирующих отложений применялась газодинамическая установка без пакеров и с пневматическими пакерами. После газоимпульсной декольматации проводилась реагентная обработка части закольматированного фильтра с использованием соляной кислоты и реагента «Дескам».Комбинированный метод декольматации фильтров скважин является наиболее эффективным, что подтверждается лабораторными экспериментами.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по энергетике и рациональному природопользованию , автор научной работы — Ивашечкин В.В., Шейко А.М., Кондратович А.Н., Губин В.В.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Results pertaining to efficiency evaluation of well screen regeneration using a combined impulse and reagent method is given in the paper. In order to ensure complete cleaning of screen fragment from sedimentation a gas and dynamic set without and with pneumatic packers has been applied. After gas and dynamic regeneration a part of the screen with sedimentation has been subjected to a reagent treatment while using hydrochloric acid and «Descam» reagent.The combined method for well screen regeneration is considered as the most efficient one and this fact is proved by laboratory experiments.

Текст научной работы на тему «Лабораторные исследования по оценке эффективности декольматации фильтров скважин»

УДК 628.112.4

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕКОЛЬМАТАЦИИ ФИЛЬТРОВ СКВАЖИН

Канд. техн. наук, доц. ИВАШЕЧКИНВ. В., асп. ШЕЙКО А. М, КОНДРАТОВИЧ А. Н, ГУБИН В. В.

Белорусский национальный технический университет

В Республике Беларусь насчитывается 13687 подземных источников централизованного водоснабжения и только четыре поверхностных источника, что составляет 0,03 % от числа подземных источников [1].

Основными причинами дефицита и перебоев в подаче воды являются отсутствие достаточных мощностей водозаборных сооружений и необеспечение оптимальных режимов работ систем подачи и распределения воды [2]. Поэтому проведение ремонтных мероприятий -первостепенная задача для поддержания производительности водозаборов подземных вод и снижения степени «старения» скважин [3, 4]. В данной статье рассматривается эффективность восстановления дебита скважины комбинированными методами с целью выбора оптимального способа очистки фильтра скважины и продления срока ее службы.

Как показали натурные эксперименты, комбинированное импульсно-реагентное воздействие на кольматирующие отложения является достаточно эффективным [5-7]. Применение пневмообработок в реагенте на водозаборах позволило достигнуть увеличения удельных дебитов до 70-75 % от первоначальных [3], а последовательное проведение электровзрывной и реагентной обработок увеличило удельный дебит сначала в 1,5-2,0 раза, а затем - дополнительно в 1,5 раза [9].

Интенсивность снижения производительности скважин, обработанных комбинированными методами, оказалась в 1,5-2,5 раза ниже, чем по скважинам, фильтры которых были обработаны только импульсными способами. Стабильность работы скважин после электровзрывной и реагентной обработок возросла до 18-24 месяцев [9].

Таким образом, комбинированное импульс-но-реагентное воздействие на отложения явля-

ется эффективным и экономически оправданным.

Цель данной работы заключается в том, чтобы в лабораторных условиях оценить эффективность декольматации старого скважин-ного фильтра комбинированным газоимпульс-но-реагентным воздействием и исследовать процесс этого воздействия на всех ступенях его осуществления. Для детального изучения был взят фрагмент закольматированного фильтра, извлеченного из водозаборной скважины водозабора «Неманица» г. Борисова.

В процессе эксплуатации скважины произошла значительная кольматация фильтра осадками химического происхождения. Для изучения состава отложений пробы осадка отдельно отбирались с внутренней поверхности фильтра (из перфорационных отверстий) и наружной его поверхности (проволочной обмотки). Осадок образует корку бледно-рыжего цвета на внутренней поверхности фильтра с наростами в районе перфорационных отверстий и сплошную беловатую корку на наружной поверхности. Наружная корка с частицами песка и гравия представляет собой единую с проволочной обмоткой фильтра неоднородную железобетонную конгламеративную структуру, в которой роль вяжущего играют кольматиру-ющие отложения, заполнителя - песок и гравий и арматуры - проволочная обмотка с продольными опорными стержнями. Поэтому проба с наружной поверхности содержала большое количество 8Ю2.

Сравнительный анализ полученных данных показывает, что качественный состав проб одинаков, но имеются существенные отличия по количественному составу. На наружной поверхности фильтра в кольматанте содержится значительно меньше оксидов железа, но больше оксидов кальция, магния, калия и натрия.

В то же время в кольматанте, извлеченном из перфорационных отверстий, больше содержится сульфатов, особенно сульфидов. Сказанное выше указывает на неоднородность коль-матанта по химическому составу. На внутренней поверхности фильтра доминируют карбонаты, гидроксиды, сульфаты и сульфиды железа, а на наружной поверхности - карбонаты кальция, магния, соединения калия и натрия и алюминия, входящие в состав глин.

После определения химического состава кольматанта было проведено тестирование реагентов для его растворения с обеспечением устойчивости элементов конструкций против их агрессивного воздействия. Рекомендована 20%-я соляная кислота с добавками «Дескама» в количестве 2,5 % по массе.

Принципиальная схема опытного стенда для испытания скважинных фильтров представлена на рис. 1.

Рис. 1. Принципиальная схема опытного стенда для испытания скважинных фильтров: 1 - емкость; 2 - грузоподъемное устройство с поворотной стрелой; 3 - фрагмент фильтра; 4 - перфорированный цилиндр; 5 - подводящий патрубок; 6 - отводящий патрубок; 7 - холостой слив; 8 -мерный бак; 9 - игольчатый уровнемер; 10 - прифильт-ровой пьезометр; 11 - скважинное газодинамическое устройство

Стенд состоит из цилиндрического бака диаметром В = 0,7 м и высотой Н = 1 м, грузоподъемного устройства, наружного перфори-

рованного цилиндра диаметром В = 0,43 м, внутрь которого устанавливался фрагмент за-кольматированного скважинного фильтра диаметром В = 0,2 м (8").

Фильтр предварительно взвешивали на весах и устанавливали в центральной части бака. Затем обсыпали песком, состоящего из фракции 1-1,8 мм согласно ТУ РБ 1000 16844-241-2001. После этого проводились гидравлические испытания модельной скважины. Строились индикаторные кривые связи понижения 5 в функции притока воды Q к фильтру, т. е. 5 = ЛО). Понижение 5 рассчитывалось как разность напоров в кольцевом бьефе Н и скважине Н2, т. е. 5 = Н - Н2. Приток О определялся объемным методом. Удельный дебит q модельной скважины находили по формуле q = О/5.

Эффективность регенерации фильтра модельной скважины вычисляли как отношение удельного дебита qi после 7-й обработки к

удельному дебиту до обработки q0

Э = ^

qo'

Лабораторные исследования проводились в следующем порядке. Внутрь фильтра опускали скважинное газодинамическое устройство и производили обработку взрывами водородно-кислородной газовой смеси (ВКГС) нижней части фильтра длиной 0,5 м. Взрывы ВКГС осуществляли в режиме взрывного горения в цилиндрической взрывной камере с внутренним диаметром й = 150 мм и геометрическим объемом Ук = 3 дм . Взрывы производились полной камерой с интервалом, равным по высоте расстоянию от нижнего среза камеры до отражателя И = 0,07 м.

На первом этапе применялась взрывная камера, снабженная манжетным пакером (рис. 2а), который при взрыве автоматически отделял участок обрабатываемого фильтра. Это достигалось установкой эластичных резиновых манжет на взрывной камере и отражателе, которые при расширении и схлопывании продуктов взрыва прижимались к внутренней поверхности фильтра.

На втором этапе проводилась оценка эффективности газоимпульсной обработки при использовании пневматических пакеров, кото-

8

рые перед взрывом надувались сжатым воздухом от компрессора (рис. 2б).

На следующем этапе в фильтр заливали 120 дм3 20%-го раствора HCl с 2,5%-й добавкой кислотного чистящего средства «Дескам», что обеспечивало реагентную обработку нижней части фильтра длиной 0,5 м в режиме реагент-ной ванны в течение 16 ч.

После каждой обработки производилась оценка эффективности очистки по изменению притока воды Q в фильтр, удельного дебита q, а также посредством визуального осмотра фильтра до и после обработки и определением качества очистки путем замера площади очищенной поверхности s и сравнения ее с общей площадью очищаемой поверхности £общ, по

S

формуле n =—— • 100 %. Отдельно определя-

^общ

лись значения пвн для внутренней поверхности фильтра и пнар для наружной поверхности.

Основные результаты гидравлических исследований приведены в табл. 1. Из анализа результатов следует, что первая импульсная обработка взрывами ВКГС позволила увеличить удельный дебит модельной скважины в среднем в 2,8 раза, (удельный дебит сравнивался при равных водопонижениях S), т. е. q1 = = 2,8q0. Однако визуальный осмотр фильтра показал, что его поверхность осталась полно-

Ф-

стью покрытой кольматирующими отложениями и полученный прирост удельного дебита можно объяснить образованием мелких трещин в результате радиальных растягивающих нагрузок от взрывов ВКГС.

Давление взрыва в камере составляло рюр = = 1 МПа, что меньше по величине предела прочности кольматирующих отложений и значения второго предельного давления рп, при котором образуются сквозные трещины шириной более 0,2 мм, не обладающие эффектом «самозалечивания» при снятии нагрузок [10].

Дальнейшие опыты показали, что полученные трещины оказались недолговечными, произошли их частичное закрытие и быстрая коль-матация фильтра по свежим сколам. Это подтверждают результаты второй обработки, которая обеспечила сохранение удельного дебита только на уровне q2 = 1,4#0 (табл. 1). Третья импульсная обработка с применением пневмопакеров позволила частично вернуть удельный дебит к уровню первой обработки: q3 = 2^0. При этом по результатам внешнего осмотра качественных изменений в удалении отложений не произошло.

После реагентной обработки в режиме реа-гентной ванны в течение 16 ч удалось достигнуть значительного прироста удельного дебита: q5 = 137qo.

4

Рис. 2. Схемы пакеров: а - манжетный пакер; б - пневматический пакер; 1 - металлический хомут; 2 - резиновая манжета; 3 - уплотнительный элемент с защитной покрышкой; 4 - компрессор; 5 - шланг; 6 - взрывная камера; 7 - отражатель

Таблица 1

Результаты исследований по определению эффективности регенерации фильтра

№ опыта Условия эксперимента № измерения Приток О, 10-6 м3/с 5, м q, 10-6 м3/с Средняя эффективность Э = ^ qo Качество очистки п = ——

До декольматации. 1 5,22 0,068 76,8

1 Вес фильтра О = 56,2 2 7,87 0,112 70,26

кг 3 11,8 0,191 61,8

4 17,5 0,328 53,35

После первой серии 1 22 0,114 193,0

импульсов (8 имп.): V = 3 дм3,

2 32,6 0,188 173,4 Пвн = 5 %, пнар _ 0

2 И = 0,07 м, 3 43,0 0,294 146,3 2,8

с манжетным паке- 4 54,0 0,416 129,8

ром 5 60 0,498 120,5

После второй серии импульсов (8 имп.) че- 1 11 0,101 108,9

3 рез 5 дней после первой обработки: 2 23 0,318 72,3 1,4

V = 3 дм3, И = 0,07 м, 3 27 0,423 63,8

с манжетным паке-ром 4 30 0,52 57,7

После третьей серии

импульсов (8 имп.) через 30 дней после 1 37 0,288 128,47

4 второй обработки: 2,3 Пвн = 15 %,

V = 3 дм3, пнар = 0

И = 0,07 м, с пневматическим 2 40 0,361 110,8

пакером

После реагентной

ванны (объем - 20 % 1 590 0,052 11346

5 НС1 - 120 дм3). Обра- 137 Пвн = 75 %,

ботано 0,5 м фильтра в Пнар = 70 %

течение 16 ч. Вес филь- 2 800 0,072 11111

тра О = 54,2 кг

В то же время визуальный осмотр фильтра показал, что на внешней поверхности фильтра и каркаса с внутренней стороны осталось 2530 % отложений, которые необходимо удалять импульсной или виброимпульсной обработкой,

а

До После

Рис. 3. Фрагмент: а - внешней части фильтра до и

что доказывает необходимость их проведения на заключительном этапе восстановительных работ.

На рис. 3 представлен фрагмент внутренней и внешней частей фильтра до и после проведения регенерации.

б

проведения декольматации; б - внутренней

В Ы В О Д Ы

1. Несмотря на хорошие количественные результаты по увеличению удельного дебита модельной скважины после комбинированной обработки (д5 = 137q0), качественные показатели степени очистки каркаса фильтра и водоприемной поверхности соответственно составили 70-75 %, что указывает на необходимость проведения последующих импульсной или виброимпульсной обработок после реагентной.

2. Опыт применения газоимпульсной обработки скважинного фильтра взрывом ВКГС при давлениях рюр менее второго предельного давления рп (рюр < рп) подтвердил образование мелких трещин, которые обладают эффектом «самозалечивания».

Ширины созданных при таких давлениях взрыва ВКГС трещин оказались недостаточными для последующего внесения обратным гидропотоком относительно крупных частиц песка и расклинивания трещин с обеспечением устойчивой фильтрации воды.

3. Применение пневматического пакера подтвердило его более высокую эффективность по сравнению с манжетным пакером.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Гуринович, А. Д. Питьевое водоснабжение из подземных источников: проблемы и решения / А. Д. Гуринович. - Минск: Технопринт, 2001. - 305 с.

2. Гуринович, А. Д. Системы питьевого водоснабжения с водозаборными скважинами: планирование, проектирование, строительство и эксплуатация: монография /

A. Д. Гуринович. - Минск: УП «Технопринт», 2004. -244 с.

3. Анализ долговечности водозаборных скважин г. Минска / А. М. Шейко [и др.] // Вестник БНТУ. - 2006. -№ 1. - С. 27-32.

4. Прогноз кольматажа скважин и определение рациональных сроков их регенерации / А. М. Шейко [и др.] // Вестник Брестского государственного технического университета. Водохозяйственное строительство и теплоэнергетика. - 2006. - № 2. - С. 28-31.

5. Ивашечкин, В. В. Опыт применения комбинированных технологий восстановления дебита водозаборных скважин / В. В. Ивашечкин, А. Н. Кондратович, А. М. Шейко // Энерго- и материалосберегающие экологически чистые технологии: тез. докл. 6-й Междунар. науч.-техн. конф., Гродно, 1-2 нояб. 2005 г. / Гроднен. гос. ун-т; ред-кол.: А. И. Свириденок [и др.]. - Гродно, 2005. - С. 78-79.

6. Ивашечкин, В. В. Опыт применения импульсно-виброреагентной технологии восстановления дебита водозаборных скважин / В. В. Ивашечкин, А. Н. Кондратович // Информационный бюллетень научно-производственной ассоциации «Аквабел». - 2004. - № 7. - С. 9-10.

7. Ивашечкин, В. В. Анализ эффективности восстановления дебита скважин водозаборов г. Минска /

B. В. Ивашечкин, А. М. Шейко // Энерго- и материалосбе-регающие экологически чистые технологии: тез. докл. 6-й Междунар. науч.-техн. конф., Гродно, 1-2 нояб. 2005 г. / Гроднен. гос. ун-т; редкол.: А. И. Свириденок [и др.]. -Гродно, 2005. - С. 83.

8. Башкатов, Д. Н. Специальные работы при бурении и оборудовании скважины на воду / Д. Н. Башкатов,

C. Л. Драхлис, В. В. Сафонов. - М.: Недра, 1988. - 268 с.

9. Романенко, В. А. Восстановление производительности водозаборных скважин / В. А. Романенко, Э. М. Воль-ницкая. - Л.: Недра, 1986. - 112 с.

10. Ивашечкин, В. В. Основы расчета необходимого давления для декольматации прифильтровой зоны водозаборной скважины / В. В. Ивашечкин // Вестник БНТУ. -2003. - № 5. - С. 10-16.

Поступила 10.01.2007

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.